“二级皮带频繁卡停,5号采样机无法正常运行。”许昌龙岗发电公司综合专业工作群内接二连三弹出消息。此时正值保暖保供接卸的重要阶段,必须全力以赴保证机组口粮供给。高管李永涛立即穿上反光服,大步流星向二期采样机走去。
点检员陈孔安联系质检部值班人员,启动采样机二级皮带机运行再次检查确认故障点,当皮带转到缩分装置处时,李永涛大声喊:“停下,快停下。”
陈孔安转头一看,好大的一块“伤疤”。皮带接头撕裂约三分之一,皮带边缘分层严重,挡煤皮子与输送带摩擦处有明显裂纹。
陈孔安心想:这明显是输送带干磨啊,是不是哪里有较大阻力?
李永涛检查一下输送带,说:“仅仅单靠修补没有任何意义,换输送带吧,这是宽度380毫米的输送带。”
检修师傅也毫不懈怠,一边报计划,一边准备撕开皮带接头的工器具。撕开皮带接头可是一门技术活,尤其是这种薄皮带,划得浅了,拉着费劲;划得深了,伤着帆布层。等检修师傅一顿操作下来,总结8个字:“一定、二画、三划、四拉”。最关键的步骤便是“一定”,定的不仅是位置,更重要的还是尺寸。
现场工作很快准备就绪,新输送带定位工作快速进行。陈孔安踱着脚步左看右看,随后转身对李永涛说:“下面托辊卡。”
检修师傅立刻停下手中工作,转身朝输送带下方寻找。果不其然,输送带支撑平托辊一个都不转,只见输送带将托辊表面钢材磨成一道浅浅的印痕,大家惊叹道:“原来是这个东西在作怪。”
输送带磨损及卡顿的问题根源找到了。李永涛说:“就是这不起眼的4个卡槽平托辊,卡涩的原因是托辊钢管内部两端有非常隐蔽的轴承,我敢肯定是轴承长时间运行,积煤锈死导致的。”
检修师傅费了九牛二虎之力才将托辊细小钢管内的轴承取出。陈孔安轻轻地拿起一个,上面的密封装置已经脱落,轴承内部深沟球道已经损坏。
检修师傅仔细打磨清理了平托辊内部及表面,再把8个轴承依次装回托辊细小钢管内,轻轻转动钢管,钢管内立即发出悦耳的声响。
16个小时的奋战后,采样机输送带重新启动那一刻,皮带轮转动的声音格外平稳、顺畅。检修师傅认真检查所有关键部位无异常后,一辆电动拉煤车缓缓驶入采样定位通道。随着采样桶下落的一瞬间,大家的脸上流露出灿烂的胜利笑容。