傍晚时分,一轮明月已爬上大坝两侧的青山,武隆水电公司4号机组水车室依旧热闹非凡,水导轴承之下,几平米的弹丸之地身影如梭。
“水导轴承冷却器已组合到位,现在把打压工具准备过来,再次测试其严密性。”工作负责人李东辉深吸一口气,短暂休息间开始布置接下来的作业内容。在之前的检修工作中,分瓣的冷却器通过了打压试验,可将其组装回油底盘上是否依旧严密,需要再次打压确保整体设备严丝合缝,虽然费时费力,但这是检验检修质量的关键工序之一,不可不做。
“0.35MPa、0.32Mpa、0.30Mpa……不行,压力在缓慢下降。”压力表的数据让李东辉的心一下子提到了嗓子眼,脑海里开始闪回冷却器整个检修过程,不断检索相关的工序工艺。
“有可能是组合面的密封垫压紧力不足,把压力泄掉,重新对冷却器组合面的螺栓进行紧固。”凭借对设备的了解和检修经验,李东辉作出初步判断,同时心里敲边鼓的希望不会出现最坏情况——冷却器本体出现破损。
“对冷却器组合面螺栓紧固之后,压力仍然缓慢下降。”“严密性试验再次没通过,看来真的是冷却器本体出问题了,冷却器本身连接焊缝较多,难道是回装过程中焊缝出现裂纹破损?”李东辉早已在试验过程中过滤出多种可能出现这种结果的原因。
“嘘!大家保持安静。”笃定判断后,李东辉猫着身子,熟练地钻入纵横交错的管路之间,耳朵贴着冷却器不断寻觅着漏点,由于采用气体加压的方式进行严密性试验,只要能找到“滋滋滋”的漏气声,那漏点就能确定下来。
“找到了,漏点在冷却器环管的接头上!”顾不上拉扯被冷却器散热鳍片挂住的工作服,李东辉赶忙招呼其他伙伴过来进一步确认。“4号机组水导轴承的冷却器运行十年有余,装复后就出现漏点,说明本身已经是‘强弩之末’,现在必须拆除直接换新,不然在后续机组运行过程出问题就是大问题。”李东辉一边传递拆卸工器具一边安慰大家反复拆卸失落感。
“辉哥,还是你经验老道,这么快就找到问题根源。”第一次经历大修的张培勇感叹道。
“水导轴承回装是水轮机工作面一项关键且艰巨的工作任务,冷却器组合面密封垫紧固之后还保不住压,我背上的汗都出来了。”李东辉仍心有余悸地说着当时的情形。
武隆水电公司4号机组A级检修的每个工作面都是不同科目的“考场”,每一位奔赴“考场”的职工都秉承同心聚力、攻坚克难的决心,高质高效完成检修任务答卷。
很快,新的冷却器就被组装到位,再次打压,各项严密性试验均顺利通过,李东辉他们又接续奔赴到下一个“考场”……