“陈哥又受到嘉奖了。”
“嗨,我看看,又是点检定修带来的福音啊。”
这位屡获奖励的张家口热电公司设备部电气点检员陈建巍,爱和设备“较劲”,坚持用点检定修的管理思路呵护设备“健康”。
他像往日一样带上听针、点检仪等工具踏上一天的点检路,高压电机、主变压器、6千伏中压开关柜……2小时过去了,近1300个点位所有设备的振动、温度和储油设备密封全部正常。正当他准备收尾时,却在2号炉5号磨煤机处停下了脚步,围着电机左右徘徊,视、听、触、嗅“四感点检法”全用上了,检查电机声音、盖体温度,反复确认自己的判断结果。各种可能造成异音的原因在他脑海中飞速闪过。正当他准备再次用听针检查驱动端轴承时,身后传来维护部电气专业张炬的声音:“陈哥,你都快贴到电机外壳上了,查什么呢?”“现场发现磨煤机电机驱动端轴承有金属性异音,我正在确认电机油脂情况呢。”
当确认电机轴承满油状态下异音仍然存在,陈建巍又将注意力转向了联轴器。他火速办理了停运磨煤机工作票,在运行和锅炉专业配合下,拆除联轴器空载试运电机,排除联轴器问题,确定异音来源于磨煤机电机驱动端轴承。
陈建巍逐级汇报,一场“消音”解决方案分析会从现场开到了会议室,“基本能确定,异音来自轴承滚珠。”“还能坚持运行多久?”各种声音交织在一起。只听陈建巍斩钉截铁地说:“应立即安排处理,这种金属性异音隐藏着轴承损坏的风险。”最终确定不移位电机维修方案,责成维护部配合电气点检就地进行驱动端电机解体轴承更换。
“陈哥,这作业空间确实施展不开,四处碰壁。” 张炬犯难道。
“来,听我指挥,把磨煤机的电机与减速机间的中间轴拆掉就可退出电机对轮,这样电机驱动端端盖就能打开了。”随着陈建巍一条条协调指令有条不紊地发出,隐患排查工作顺利推进。从发现隐患到磨煤机电机带载投运的24小时里,设备点检管理、劣化趋势分析、隐患或缺陷的技术处理,每一步都以问题为导向,每一环都争分夺秒。
之后的一周时间里,陈建巍对5号磨电机轴承的声音进行时时跟踪观测,由之前一周两次提升为每日一次,对其振动趋势曲线进行深入趋势变化分析,为后续设备检修提供有力依据。