凌晨3点,一阵急促的电话铃声响起,打破了夜晚的宁静。“1号吸收塔脉冲悬浮管又出问题了,压力从270千帕直接掉到150千帕!”
挂断电话,燃环点检沈振强立即赶往现场查看情况,“出口母管压力突降,进出口电动门后压力仍未恢复,肯定是塔内管道存在断裂泄压!”
维护部瞿班长感叹:“当前现场设备已经成型,改造成本和风险颇大,只有在现有的基础上进行加固和优化,处理了这么多年,还是不断有篓子。”又劝道,“坏了就修呗,也不止咱一家有这问题。”
“修是一回事,还是得想办法根除支管断裂问题。”
“你不怕又是治标不治本吗?”
机组刚投产一年时,1号机组脉冲悬浮管开始频繁出现故障,母管末端冲开、支管抱箍固定位置破损、部分支管断裂等问题接踵而至。2018年对脉冲悬浮管原有抱箍材质和固定方式进行改造后,解决了由于抱箍松动、管道晃动而导致管道磨损断裂的问题。2019年通过对脉冲悬浮管末端进行固定,有效防止了母管往前串动。但仍有痼疾没有解决,脉冲悬浮管断裂时有发生,在旁人看来,无疑是做了一番无用功。
“再试‘最后一次’!”沈振强摩挲着写得密密麻麻的点检记录本,神色坚毅。
“是有什么思路了?”大家和他一起共事多年,都了解他,这“最后一次”不会随口道来。
“连接部位计划从碳钢衬胶改成防腐更佳的2205材质,支架根部再设置两块三角板进行加固,减少支架的晃动。”简单几句背后,他与同事翻阅了许多技术论文,经过了许多次数据测算。
“我看行,一起干‘最后一次’!”“这次一定把问题解决了,为了‘出零米’,拼了!”夜色下,大家围拢过来,语气坚定,目光炯炯。
说干就干,随后的C修中,燃环专业对脉冲悬浮管进行了全面检查,在解决防腐的同时,还通过对支吊架根部的加固、管道抱箍的改造和管道的限位,攻克脉冲悬浮管晃动过大的难题。大家像“石榴籽”一样紧紧凝聚在一起,白天搬条板凳守在检修现场,夜里搬张床睡在办公室,到了检修末尾,三分钟就能把盒饭吃完,铆足了劲头要把事干好。
终于,检验成果的时候到来了,众人紧张地观测着系统试运情况。“就地没有问题,设备无渗漏、无异响。”“塔内浆液扰动更加均匀,脱硫效果更佳!”“每台泵的电流更稳定了。”对讲机里一个个喜讯传来,沈振强紧皱的眉头慢慢舒展开来。
“以往每次修好后运行一周左右,脉冲悬浮管就会出现各种压力下降的问题,如今改造后运行快两个月了,压力持续稳定,浆液扰动效果也好。这两天我算了一下,一年能节约检修材料费和人工成本15万!”
在今年七月的技术交流会上,沈振强神采飞扬。有人设问:“假如这次的思路没解决问题咋办?”他笑着答道:“只要坚持,往后肯定会有成功的‘最后一次’!”